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PLC和触摸屏在HXFA368条并卷联合机中的应用
作者:  发布于2014-09-24 23:08    文字:【】【】【
       

    北京时间04月19日消息,中国触摸屏网讯,HXFA368型条并卷联合机在纺纱的整个过程中是个瓶颈环节,一旦出现问题,后边整个生产过程就无法进行,所以要求设备控制系统稳定、性能可靠、使用方便和自动化程度高等特点。该控制系统将可编程序控制器(PLC)运算速度高、指令丰富、功能强大、可靠性高和抗干扰能力强等特点与触摸屏操作简单、功能强大、界面友好直观的特点结合在一起使用,使该系统具有很好的人机交互功能,在生产应用中取得很好的效果。

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  工艺流程及硬件结构设计

  HXFA368条并卷联合机主要由成卷部分、牵伸部分、电气控制柜组成,结构简洁紧凑,在纺织备中起着承上启下的作用,其部分工作流程如下图1:



  系统采用中达电通公司DVP-60ES00R主机和DVP32XP(扩展模块)系列可编程控制器作为中心控制单元,输入点数52点,输出点数40点,共计92点。操作显示单元选用中达电通公司DOP-AE10THTD65536系列触摸屏,电机驱动选用中达电通公司VFD110B43A系列变频器控制。

  在设备上共安装48个传感器和8个限位开关,其主要作用是负责各动作的定位、棉条有无的检测和脉冲信号的采样,传感器的输出信号都为开关量,以常开或常闭触点接入控制器的输入端子,选用24v直流电磁阀,直接用PLC的各输出点驱动电磁阀。设备通过一个电机和10个气缸完成系统机电气一体化控制,达到了设备的工艺要求。

  系统软件设计

  系统设计软件流程图2为:



  1.系统初始化

  每套控制程序初始化都是必需的,每一次PLC上电或对PLC强制复位都要初始化,主要对在程序中使用的各种计数器、定时器、寄存器等进行复位和设置,同时保留上次运行需要记忆的各种数据,完成运行前的各项准备工作。

  2.工作程序

  工作程序由通信程序、计数程序和步进程序等组成,下面对各部分进行陈述。

  通信程序采用MODBUS通信协议来完成PLC与变频器之间数据的传输,MODBUS通信协议指令如下:

  LD    M1200
  MOV  H86  D1120         设置通讯格式
  SET   M1120              通讯格式保持
  MOV  K100  D1129        通讯时间超时设定
  LD    M1129
  SET   M1122              置位送信要求
  LDP   M1012
  MODRD  K1  H2101  D40  将D40所存数据写入变频器地址H2101
  LD    M1127              接收完毕
  RST   M1127

  设备运行速度经计算转化成频率,系统软件通过MODWD指令将转化后的频率写入变频器地址,最后由变频器驱动变频电机运转来拖动设备运行,另外通过MODRD指令读取变频器的运行状态(温度、频率、电流)数据,通过触摸屏显示出来,以便用户对变频器运行状态的查询,通过变频器温度、频率、电流等数据判断变频器及设备运行是否正常,及时对设备进行维护,达到安全生产。

  计数程序主要是对计数传感器采集的脉冲信号进行处理,通过高速计数器C235来记录脉冲信号,每经过一个计数周期后就将C235所记录的脉冲信号数进行计算,转化成棉网的长度,经过几个计数周期,采集的脉冲数经累计后到达了用户设置长度,电机停止运行,完成其他一些列动作。

  由于该设备在运行过程中执行动作比较多,所以在程序设计时采用了步进指令来完成这些动作,一个步进指令必须执行三个任务:驱动输出线圈;指定转移条件;指定步进点的控制权要转移给那一个步进点。

  下面是设备控制程序部分步进指令:

  STL  S0     步进从初始状态S0开始
  LDI  X25    空管检测,无空管及X25=OFF 转移到S20步进点
  SET  S20
  LD   X25    空管检测,有空管及X25=ON 转移到S21步进点  
  TMR  T31    延时后转移到S21步进点
  OUT  M132  驱动继电器M132
  LD   T31
  SET   S21
  RET

  控制动作程序利用步进指令编写使得程序思路明确、条理清晰,在相关的动作互锁上容易处理,设备系统调试时也容易查错。

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